不过也不是一点难题没有,难点在于刀具。
大家可选的刀具只有两种,宝石刀和金刚石刀,课程里有讲,宝石的温度耐受更好,硬度稍低,金刚石刀硬度高,切起工件更丝滑,但表面温度超过465度性能会显着下降。
这二者外面没地方造,重工厂拿到的是原材料,要自己想办法造刀头。
就俩破刀头就把一群人给难坏了。
最后多方协调,找来蒸汽球磨机研磨金刚砂磨料,加了几个宝石匠学徒,专门折腾刀头。
接下来按部就班,从整批整批的工件里,人工挑选出误差较小的,一点点对已有设备改进,同时高级工也跟着研究对精度影响更小的机械传动模式,对蒸汽机、传动轴进行改进。
设备加工柱形件的精度很快就提高到3毫米,靠工人的个人手艺,能做出表面误差在一毫米内的工件。
但继续往后深化,难度便提升飞快。
这个阶段的主要矛盾变成了蒸汽机做机械运动时产生的震动,对整个机械能传动系统的影响。
而且柱型件还是所有工件类型里最容易的,平面件、异形件的精度提高更难,需要时间一点点去磨。
好在上面足够宽容,明明北边的局势越来越紧张,最近甚至有小恶魔飞到新城附近才被城防军打下来,不过却没有给新城重工施加压力,他们仍然不需要做业务,只专注于提升精度即可。
新城重工的人也不傻,为了保住自己好不容易得来的美好生活,也希望厂子能对局势帮上点忙,都很努力的在推动进度。
不过努力有时候并不会有太大效果,破局的关键是研究局带来的新型材料,一种材质近似皮子的柔性材料,和皮子最大的区别是高温耐性好,能承受两百度以上的温度不发生永久变形。
听说是魔法加工出来的材料,反正重工这边的人不懂,只管用。
柔性材料的加入,其缓冲和密封效果,立刻就让精度上了一个台阶,车工件基础精度提高到一毫米内,高级技术工人已经能借此生产出误差小于0.1毫米的工件。
平面件仍然在和毫米级精度战斗,不过设计组有望在短时间内做出突破。
这个月报告提交上去,重工马上就迎来首批订单,制造无缝枪管,至少造一万根,十万也不嫌多!
明明是很要紧的事,同时来的还有一个完全不同的命令:严禁工人连续操作机床超过四小时,两次上机之间至少休息两小时。
重工建成这段时间虽然有人受伤,可也没出什么重大事故,不知道为什么会有这么个命令,大家只能严格遵守。
很快便发现了其中的好处,在没有什么工艺和设备调整的情况下,只是增加了休息时间,良品率就有所提升。
不过无缝枪管并未立刻造出来,这东西比靠想的要难很多。
因为枪管的内径有限,而镗刀支架受限于材料,做长了会出现震动甚至导致断裂,只能试着两头镗孔。问题是这么做,打通时经常产生超出纸面数的误差,具体讲就是把弹头往里面丢,它很容易在中间卡住。
问题反应上去,得到的回复是和他们无关,要等铁厂攻克相关问题。
可这么多枪管订单军队明显急着有用,重工厂也不能干等着,组织高级技工给大家上课交流经验,设法用人力提高良品率。
这样折腾半个月,才产出一百根达到要求的无缝枪管,不过对于整个订单量,产能明显不太对。
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